廈門哪里可以處理螺桿式空壓機跑油故障? 故障簡述 廈門某企業(yè)多次出現(xiàn)螺桿空壓機耗油大的問題,補加201潤滑油后,有時一周時間就看不到油位了,正常情況下空壓機累計運行2個月才需要補加一次,空壓機油耗大是空壓機常見的故障現(xiàn)象之一。 后經(jīng)我司檢測,做出以下故障分析: 原因分析 (1)首先排除機器的管件外表無漏油或滲油現(xiàn)象。 (2)檢查水冷卻器是否有泄漏,方法是停止空壓機運行,關(guān)閉冷卻器進回水閥門,打開冷卻器排水口,排凈積水觀察是否有潤滑油流出。一般情況下,空壓機系統(tǒng)內(nèi)如有余壓存在,冷卻器泄露就會有潤滑油從漏點排出。 (3)更多的情況下空壓機跑油油耗大是由于油細分離器造成的,油細分離器破裂是最常見的跑油現(xiàn)象,另外還有許多原因在前面的章節(jié)中已有介紹,以下再介紹幾起具體案例。 實際案例分析 案例一:某公司螺桿空壓機油分耗油量大,影響機器正常運作。經(jīng)檢查機器運行時的壓力、溫度、電流、加卸載等數(shù)據(jù)未發(fā)現(xiàn)異常,回油管發(fā)燙。 待停機后檢查最小壓力閥和回油管單向閥,均正常。把油氣桶蓋打開后,發(fā)現(xiàn)原本固定在油氣桶蓋上的回油銅管從焊接處脫落,機油的液位處于油分2/3高度處。 由于回油管焊接處脫落,分離后積累在油分芯底部的機油無法吸回機頭,導(dǎo)致已經(jīng)凝聚的油滴隨著氣流帶走。 案例二:集美某公司螺桿空壓機新更換的油分使用3天后,出現(xiàn)耗油量過大、機器高溫跳機的情況。檢查回油管、單向閥、最小壓力閥以及機器的使用狀況均未見異常。機器運行時,檢測出氣口含油量偏高,基本判定問題與油分有關(guān)。在拆取油分的過程中,找到了真正的原因是密封不嚴。因為該空壓機使用油分形狀為兩頭通無法蘭結(jié)構(gòu),機器自帶鋼板將油分底端密封,頂端則由油氣桶蓋密封,這樣油分內(nèi)部形成一個密封的空間,經(jīng)過初分離后的油氣混合物必須經(jīng)過油分分離后輸出,而油分上下兩端與機器自帶鋼板密封處的三元橡膠墊移位,導(dǎo)致密封不嚴,部分油氣混合物未經(jīng)油分分離便直接從密封處的空隙輸出,耗油量過大,油量減少。在機器循環(huán)冷卻油量不足的情況下便產(chǎn)生高溫使機器停機。 三元橡膠墊的移位是因為固定油分的螺母松動所致。在重新校正三元橡膠墊位置后,將固定螺母處加裝一個平墊和彈墊,以適當力度擰緊螺母,再加裝一顆螺母緊固,保證油分兩端密封完好。開機后運行正常。 案例三:某公司新更換的油分使用不到1天后機油耗盡,通過檢查發(fā)現(xiàn)該型號油分本應(yīng)用于歐洲某品牌排氣量為12.8m /嘶n的空氣壓縮機上,而維修商卻將其用于日本某品牌排氣量為20m3/min的空氣壓縮機上,對此維護商解釋,由于該型號的油分尺寸比較匹配此機型,于是便采用了。 油分選型除尺寸匹配以外,還要考慮處理量是否匹配、油氣分離罐內(nèi)的氣體的流速與油分所采用的濾材是否匹配,以及該機的機頭進油量和排氣量、油氣共管的直徑等,這些都是需要考慮的因素。結(jié)合現(xiàn)場使用狀況,另外訂制了一款相匹配的油分,裝機后運行良好。 本文轉(zhuǎn)載自:http://www.xmylx.com
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